真空泵故障時間:2005年10月24日星期一
故障設(shè)備:真空系統(tǒng)
故障現(xiàn)象:真空系統(tǒng)50mbar超時報警,。真空度從970mbar下降到90mbar時間較短,,速度很快(與平時正常生產(chǎn)時比較)。真空度從90mbar下降到50mbar時間較長,,速度較慢(與平時正常生產(chǎn)時比較),。這時容易產(chǎn)生超時報警停機,。真空度只能到達(dá)46mbar,與平時正常生產(chǎn)時,,真空度11mbar相差較大,。
應(yīng)急處理:用塑料阻塞氣體噴射器進(jìn)氣口,。真空度能達(dá)到20mbar,抽氣速度很慢但基本能滿足生產(chǎn)要求,。真空泵電機電流有所上升,,達(dá)到158安培,沒有超過額定電流168安培,。
系統(tǒng)原理:成型車間使用的真空系統(tǒng)是由德國SIHI公司提供,。采用氣體噴射器作為低真空度下的一級抽氣裝置。采用雙級液環(huán)式真空泵作為二級抽氣裝置,。當(dāng)真空度從970mbar下降到120mbar時,,與氣體噴射器并聯(lián)的旁通閥處于開啟狀態(tài)。大量的氣體經(jīng)過旁通管道進(jìn)入液環(huán)式真空泵,。當(dāng)真空度達(dá)到120mbar后,,延時關(guān)斷旁通閥。氣體經(jīng)過氣體噴射器后進(jìn)入液環(huán)式真空泵,。在氣體噴射器的作用下,,氣體的真空度得到進(jìn)一步下降。
故障分析:現(xiàn)象一,,真空系統(tǒng)抽氣速度較低,,系統(tǒng)可能存在堵塞現(xiàn)象。現(xiàn)象二,,真空度達(dá)不到要求(約10~20mbar),,系統(tǒng)可能存在漏氣,或者有一級真空裝置工作不良,。
故障處理:一,,檢查氣體噴射器。拆開氣體噴射器進(jìn)氣口檢查,。氣體噴射器進(jìn)氣喉部正常,。
二,2011年10月30日星期天,。將氣體噴射器從真空系統(tǒng)上拆下檢查,。氣體噴射器內(nèi)部存積大量附著物,氣體噴射器管道被阻塞,,氣體噴射器下部存在黑色液體,,氣體通過能力下降。氣體噴射器噴射喉管與管道間隙被阻塞,。氣體噴射器沒有起到一級真空抽吸作用,。清理氣體噴射器,檢查附著物,。經(jīng)檢查附著物,,主要是瀝青煙氣凝結(jié)物,,碳粉顆粒以及水蒸汽凝結(jié)物。清理完成后,,將氣體噴射器安裝回真空系統(tǒng),。2#成型機在空載模式下運行,,真空度達(dá)到10 mbar,。真空抽吸時間恢復(fù)正常(與平時正常生產(chǎn)時比較)。故障排除,。
故障總結(jié):此次真空系統(tǒng)故障主要原因是,,在抽吸真空時,糊料內(nèi)的瀝青煙氣,,水蒸汽在溫度較低的管道中凝結(jié),。較細(xì)的碳顆粒被抽吸到管道中,附著在凝結(jié)的瀝青煙氣和水蒸汽上,,逐漸形成較厚的附著層,,阻塞管道。
整改建議:一,、由于氣體噴射器重量重,,體積細(xì)長,拆裝不便,。建議在氣體噴射器上部安裝兩根吊裝梁,,便于今后拆裝時的人生安全,設(shè)備安全,,降低勞動強度,,減少人工消耗,減少維護(hù)時間,。
二 由于成型車間生產(chǎn)時間很短,,大約一個月,真空系統(tǒng)內(nèi)就形成厚的附著物,,出現(xiàn)故障,。為了防止碳顆粒進(jìn)入液環(huán)式真空泵,加劇泵的磨損,,減少故障率,。
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